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示范热驱替汽驱

发布时间:2013年05月09日 来源: 【字体:

 

       5月4日,辽河油田齐40块4个先导试验井组日产油21.5吨,折算油汽比达0.5,而转热水驱前,油汽比仅有0.11。热水驱试验效果显著,将成为辽河油田稠油开发赛场上的“接棒人”。
 
  齐40块莲花油藏是典型的中深层中厚稠油油藏,到2012年底利用蒸汽驱累计产油406.8万吨。2011年后,先导试验井组进入蒸汽驱开发末期,生产井汽窜、产油量下降、油汽比低等问题逐渐暴露。科研人员经分析认为,这个阶段的剩余油主要分布在油层下部和动用较差的边角部位,蒸汽驱开发潜力有限,需要寻找新的接替技术。
 
  科研人员展开超前研究,对蒸汽驱开发后剩余油的分布规律进行分析,先后制定出多套开发方式调整方案,最终优选出热水驱对剩余油进行有效动用。齐40蒸汽驱先导试验实施热水驱,不仅可以提高经济效益,而且可以探索出剥蚀阶段后期的调整做法,为调整蒸汽驱提供可借鉴的经验。
 
  研究显示,蒸汽驱开发注汽井周围地层的平均温度达210摄氏度左右。热水驱能充分利用地下已经形成的热量,提高油藏下部动用效果。据测算,同热值的热水成本仅为蒸汽的27%,可有效提高蒸汽驱后期开发的经济效益。科研人员还对热水驱的注采参数不断优化,确定了合理的注采关系,采用180摄氏度热水注入地层。转驱后,先导试验区4个井组的油汽比稳步提升,最高日产油近35吨,试验井组日产量在蒸汽驱末期产量上稳产了三年半。
 
  为进一步探索蒸汽驱后期以热水驱为主的多种调控手段,辽河油田还在试验区开展了汽水交注的调整方式,即注一段时间热水后再注入高干度蒸汽,利用热水驱替和蒸汽剥蚀的多元化开采方式,动用蒸汽驱后期剩余油。
 
  截至目前,齐40块转热水驱的试验井组已扩大到11个,预计最终采收率可达60%以上。开展中深层稠油蒸汽驱转热水驱研究,在国内目前尚属首次。这项技术被列入集团公司重大科技专项——“辽河油田原油千万吨稳产关键技术研究”的超前储备技术之一。

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