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原油劣质化,运营更复杂

发布时间:2013年01月04日 来源: 【字体:

      截至12月25日,广州石化化工区乙烯产量累计达到22.04万吨,超过22万吨的年度生产计划,提前6天完成2012年的生产任务。
  随着原油劣质化、重质化的趋势不断增加,化工区乙烯的裂解原料石脑油性质也随之下降,带来生产运行成本加大、安全环保压力增加、产品质量卡边控制等诸多不利影响,裂解装置长周期运行面临严峻考验。
  今年2月,广州石化裂解原料石脑油中的硫含量大幅增加,影响了碱洗塔、废碱氧化单元、急冷水和裂解气压缩机段间凝液等系统的运行,碱洗塔黄油生成量增加,影响聚合装置的催化剂活性,如果处理不当,不仅影响裂解及下游装置的安全稳定运行,还有可能会引发环保问题。
  广州石化装置技术人员通过全面掌握裂解原料来源、储罐硫含量的变化情况,加强对原料中总硫浓度的控制,收集和总结运行数据,不断优化裂解炉运行模式;适当提高碱洗塔的配碱浓度,降低废碱氧化出水硫化物含量;增加化验分析频次,操作人员根据分析结果及时对工艺参数和投油量做出调整。通过采取多项有针对性措施,确保了裂解装置的安全、环保、稳定运行。
  在装置稳定运行的基础上,广州石化以提高整体效益为目标,按照效益最大化原则组织优化生产。充分利用炼油的轻烃资源,提高炼化一体化的深度和装置运行负荷,加大化工裂解原料优化力度,发挥裂解原料多样化的优势,落实裂解炉投用丙丁烷分区裂解工作。
  10月12日,在相关部门的密切配合下,来自炼油区气分(二)装置的丙烷进入裂解炉进行分区裂解。期间,技术人员及时做好数据收集整理工作,进行动态测算,并根据实际投用效果及时调整裂解原料结构,使操作参数不断优化。丙丁烷的投用不仅降低了裂解原料成本,还使高附加值产品的收率得到明显提升,特别是双烯收率达到49.8%,创出今年以来单月最好水平。
  此外,广州石化还发挥炼化一体化优势,利用化工区芳烃装置的富余能力,将炼油区芳烃(二)装置的碳七馏分送往化工区芳烃装置增产甲苯,增效明显。


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